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如何提高無縫鋼管淬火后的抗壓強(qiáng)度
近來冷拔后鋼管退火抗拉強(qiáng)度總是偏低,昨日實(shí)驗(yàn)20號鋼16*2.8的管子,爐前850左右,爐中750左右,爐尾670左右,轉(zhuǎn)速400,實(shí)驗(yàn)成果抗拉415左右,延伸40左右,咱們期望抗拉在470左右,后來實(shí)驗(yàn)把爐后轉(zhuǎn)速加快到600,爐前仍400,成果出來的管子外表發(fā)紅,銹跡斑斑,達(dá)不到客戶要求,抗拉略微提升,抗拉425~445,延伸38~40,咱們這僅僅退火爐,噴嘴首要在爐前,爐后根據(jù)管子出來的溫度爐尾大概在750度左右,現(xiàn)在我想只能用電扇吹試試看了,不知道這樣作用行不行?
20號鋼爐前850度,這樣的壁厚在轉(zhuǎn)速這么快的情況下是不會變形的,或許正因?yàn)榭炝,退火保溫時(shí)間不行,才造成銹化的管子退火后外表顏色發(fā)紅,銹跡斑斑!
咱們噴嘴首要在前面,如果爐后到達(dá)正火溫度900度爐前輥道受不了,現(xiàn)在已經(jīng)曲折了,溫度才900多,我真懷疑這爐輥質(zhì)量有點(diǎn)問題!現(xiàn)在爐后溫度最多能燒到750,這已經(jīng)很困難了,估量風(fēng)冷管子也沒什么大的作用!今日把轉(zhuǎn)速降低,實(shí)驗(yàn)成果抗拉在435~445,到達(dá)客戶>415的要求,說實(shí)話也不高,只能算勉強(qiáng)夠用了!
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